

2月20日
随着一口超深井顺利钻至地下8945.9米
我国井控装备史迎来了一个重要里程碑!
由油田牵头研发的
我国首套国产化全电动节流管汇
及智能化控制系统
在满深1102井圆满完成复杂工况应用验证
这标志着
传统依赖人工与液压的井控模式
正在被颠覆 井控装备迈向“数智化”

极限挑战:在8800米深处“绣花”

满深1102井
钻进至8800米后
进入了世界级难度的复杂地层
这里的情况有多复杂?
• 上溢下漏,漏喷同层: 地下情况瞬息万变,稍有不慎就可能引发井控风险。
• 气油比高,压力波动剧烈: 如同驾驭一头暴躁的巨龙,对设备的控压精度要求极高。
• 节流循环频繁: 压井作业需要设备连续稳定运行。
在这套全电动节流管汇的保驾护航下,全程控压稳定、运行可靠,极端工况下的装备性能与系统稳定性得到了充分验证,为超深井安全钻进吃下了“定心丸”。
二 旧痛与新生:从“人工现场”到“远程房内”

作为溢流压井处置过程中的核心井控装备
节流管汇的性能
直接关系到钻井作业的成败和人员的安全
然而
传统的设备存在明显短板:
• 痛点一:安全风险高。 传统平板阀必须人工现场开关,带压操作如同在老虎身边拔牙,人身伤害风险高。
• 痛点二:控制精度低。 液压节流阀不仅反应慢,而且控制精度差,面对复杂的深井工况显得力不从心。
为了破解行业痛点,油气工艺研究院联合应急中心、勘探事业部等单位组建专项攻关组。他们没有选择简单引进,而是锚定自主研发,确立了 “依托原有管汇、实施电动改造、实现自动控制” 的技术方案。